原標(biāo)題:河南煉化積極確保蒸汽鍋爐有效運(yùn)轉(zhuǎn)!
“只要輸入當(dāng)天分析數(shù)據(jù)和班內(nèi)目標(biāo)信息,就能取得要加藥量?!?2月24日,河南煉化煉油一部技術(shù)人員薛超再度走進(jìn)操作間引導(dǎo)班員如何有效為蒸汽鍋爐加藥,確保鍋爐水的質(zhì)量。
河南煉化煉油一部催化裝置4個(gè)運(yùn)用高溫余熱生產(chǎn)蒸汽的小型蒸汽鍋爐,蒸汽質(zhì)量降低會(huì)導(dǎo)致管道等設(shè)備浸蝕,所以,操作人員務(wù)必按時(shí)對(duì)鍋爐水質(zhì)做好定期添加化學(xué)藥劑。
由于蒸汽鍋爐的升級(jí)改造,設(shè)備總產(chǎn)供氣量?jī)H確保在35噸左右,較原先48噸有較大降低。這對(duì)蒸汽鍋爐水加藥的成分、計(jì)量及其時(shí)間指出了更多的要求。
相關(guān)蒸汽發(fā)生器文章推薦閱讀:燃?xì)忮仩t如何應(yīng)對(duì)環(huán)保問題!
蒸汽鍋爐的水需確保合適磷酸鹽成分,如果是磷酸鹽成分過低,會(huì)導(dǎo)致部分碳酸鹽沉淀爐管表層,極端情況下導(dǎo)致爐管裂開導(dǎo)致問題。若成分過高則會(huì)損壞鍋爐表層形成的磁性氧化膜,加速設(shè)備浸蝕久而久之導(dǎo)致堿脆,導(dǎo)致設(shè)備裂開損壞。另一方面,過高的鈉離子和二氧化硅如果不按時(shí)清除,很容易在鍋爐里面結(jié)晶積垢,影響蒸汽質(zhì)量增多設(shè)備耗能,不合格蒸汽夾雜也會(huì)導(dǎo)致汽輪機(jī)積鹽,嚴(yán)重影響設(shè)備長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
化學(xué)藥劑加藥泵流量變化大,無法準(zhǔn)確把控,蒸汽鍋爐的水成分難以把控,加藥量長(zhǎng)時(shí)間處在“憑直覺”,無法滿足生產(chǎn)要。
煉油一部技術(shù)團(tuán)隊(duì)用心分析操作過程規(guī)則,查看很多相關(guān)資料,通過一段時(shí)期探索,他們發(fā)現(xiàn):溶藥箱成分把控在6.08克/升,將液位計(jì)的準(zhǔn)確度調(diào)節(jié)至準(zhǔn)確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。并測(cè)算出每噸6.0兆帕除氧水損耗磷酸根的量為500毫克左右。
在這一基礎(chǔ)上,他們總結(jié)出“X+Y/Z”的實(shí)用公式,可以準(zhǔn)確地估算出蒸汽鍋爐水加藥量和加藥液位對(duì)應(yīng)關(guān)系,工班人員都能很簡(jiǎn)單地取得要加藥信息,應(yīng)用起來十分方便。
他們還將蒸汽鍋爐水質(zhì)指標(biāo)列入工班勞動(dòng)競(jìng)賽內(nèi)容,調(diào)動(dòng)全體質(zhì)量意識(shí),把控質(zhì)量。調(diào)節(jié)后的蒸汽鍋爐水質(zhì)合格率達(dá)到進(jìn)一步一百%,為設(shè)備有效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行供應(yīng)穩(wěn)固保障。